JINGJI比例閥,精機電磁換向閥,減壓閥,電磁閥導閥
液壓電磁比例閥常見故障處理
液壓電磁比例調節閥分為壓力比例調節閥和流量比例調節閥(控制原理基本相同),常應用在控制精度較高的液壓系統。比例調節閥正常使用8000~12000h后,即進人工作不穩定期,經常出現油路壓力不穩、動作不到位、調節功能失效等現象,嚴重影響設備運行。下面 大蘭液壓廠家以某公司使用的WRE型系列液壓電磁比例調節閥為例,介紹常見故障處理方法。
1、工作原理
WRE型液壓電磁比例調節閥結構如圖1所示,采用位置負反饋閉環控制(力控制型十位移傳感器),具有良好的輸入、輸出缐性和準確性,控制原理如圖2所示。位移傳感器反饋信號和給定信號合成后,經過PID、放大等運算處理,以電壓信號施加在電機械轉換器(電磁閥缐圈),鐵心在電磁力作用下,沿著受力方向推動液體,控制閥心移動,調節液體流量或壓力。控制闆是驅動比例調節閥的主要元器件,一般具有控制信號生成、PID處理、前置放大、功率放大及電源變換等基本控制單元,完成控制信號給定、反饋信號校正、合成和處理等功能,控制闆控制參數設定是否匹配、適當,直接影響液壓調節閥的工作和穩定性。
2、常見故障處理
①設備更換比例調節閥體后,動作失控,邏輯關系錯亂。拋丸清理機更換閥體起動后,轉臺(液壓馬達驅動)動作失控、互鎖邏輯關系錯亂。最初認為是控制闆故障或更換的閥體不良,再次更換,故障依舊。測量控制闆輸出電壓為U2c-32c或U2a-32a,帶負載時(接人電磁閥缐圈)電壓為DC 21.5V、AC 2.2V;空載時為DC 24V、AC2.4V。對控制電源複位(斷電送電操作),控制闆輸出電壓為零,隻有輸入信號作用后,輸出端才有電壓且保持不變(正常時輸入和輸出同時得電或斷電)。分析比例調節閥控制原理,特別是位移傳感器工作過程,認為調節閥控制系統此時實際工作在閉環正反饋狀態。檢查反饋電路,發現位移傳感器信號缐8c、10c缐接錯,造成二次缐圈輸出信號極性錯誤,經信號轉換,極性相反,即圖17中極性變為負,經負反饋合成,系統工作在閉環正反饋狀態。在輸入信號作用下,控制系統迅速進入自激深飽和狀態,使控制闆輸出飽和(DC24V)。改正錯誤接缐,故障排除。
②液壓系統工作時,設備運行速度不穩定。一期成型機轉臺運行速度忽高忽低,最初認為壓力調節閥體損壞或控制闆輸出不穩定,導緻液壓驅動馬達工作異常,更換閥體后故障消失,但使用3天左右,同樣故障又偶爾出現,更換控制闆,故障依舊。懷疑液壓油臟,進行成型機液壓油全部過濾,油箱清洗和過濾網更換等維護處理,設備投運后,故障消失。
設備長期使用,由于工作環境惡劣以及維修作業,液壓油中會混入雜質而變臟,造成液壓調節閥心運動阻塞或喘動,引起液壓驅動機構工作不穩定。
③設備操作時,控制按鈕動作后,液壓驅動機構反應遲緩,組裝拋丸清理機更換比例調節閥控制闆后,液壓驅動轉臺機構從高位向低位旋轉時,斷??控制按鈕后,轉臺旋轉到位后繼續移動約0.8~1.2m才停下(正常時轉臺到位后應立即停止)。
通過比較設備故障前后控制參數,確認故障原因是控制闆信號PID處理參數調整不當,控制闆斜坡控制電阻、d3、d4凼值調整過小,導緻控制闆t4。(輸出電壓從DC0升至24V所需時間)、t(輸出電壓從DC24V降至0所需時間)設定過長,造成比例閥心回零滯后,不能及時關閉液壓油。
在液壓比例調節閥控制的設備中,引起設備執行機構工作異常(不到位、越位或失靈等)的原因較多,諸如調節閥心磨損過度,高、低速驅動區調整不當,液壓系統內卸嚴重以及控制參數設定不合適等。
④液壓缸前進后退時移動速度時間相差較大。組裝磷鐵環壓脫機主缸頂出動作時間過長,為23s,偏差約16s。最初認為是設備控制電磁閥閥體油路阻塞,進行解體、清洗閥體,液壓油過濾等處理,故障未明顯改善。考慮到主缸沖葉閥內洩嚴重也會出現該現象,于是整體更換沖葉閥,故障依舊。經了解,設備故障前曾更換過設備液壓油、夾具及主缸液壓控制流量比例調節閥控制闆等維修作業,雖然更換控制闆后,對其有關參數進行了調試整定,但這是在設備空載(無導桿壓脫)情況下進行的參數調整。判斷是流量比例調節閥零點調整不準確,導緻液壓油缸頂出油路供油流量變小,造成油缸頂出動作時間過長。重新整定控制闆參數,校正液壓流量調節閥零點,帶負載工作時,主缸頂出動作時間明顯減小,約為8s。
雖然更換的控制闆型號相同,但新、舊闆電子元器件參數存在差異,控制闆處理信號能力發生了微小變化(這也是電氣控制裝置更換或維修后需調試的原因)。新闆反饋信號轉換級零點偏移,即當閥心在零位時,控制闆上匹配放大器的輸出不為零,造成位移反饋信號大小和閥心實際位移出現偏差,合成后的控制信號值發生變化,液壓缸頂出驅動端輸出信號電壓較低,作用在比例閥心上的電磁力矩減小,導緻液壓缸頂出動作時閥心位移較小,給油量減小,造成主缸頂出動作緩慢,特別是重載時,動作更加遲緩。
3DSF-L10/12
4BEYA-E10B ,4BEYA-G10B,4BEYA-H10B
4WE6G54/CG24NZ4,4WMR10D30/
6060-DL1,7060-DL1
BEYA-G10B
BUCG-03,BUCG-06-B-10
BY-E20B ,BY-G20B ,BY-G4B ,BY-H10B
BYMD-E10B ,BYMD-E10BJZ ,BYMD-E10B-JZ ,BYMD-E10BNJZ
BYM-G10B,BYM-G4B ,BYM-H4B
BYMO-E10B
BYXD-G20B
BYX-G10B ,BYX-G20B,BYX-G20B ,BYX-G4B ,BYX-G4B-XC,BYX-H4B
DB10-1-30/10 ,DB20-1,DB30-2-30/31.5
DBDH-6P-10/10,DBDH-6P-10/25
DBDS-10P-10/1,DBDS-10P-10/25
DS-G02,DS-G02-B20-D24,DS-G02-B2-A240,DS-G02-B2-D24,DS-G02-B2-D24-20,DS-G02-B2S-A240-20
DS-G02-C2-A240,DS-G02-C2-D24,DS-G02-C3-D24,DS-G02-C4-A240,DS-G02-C4B-D24,DS-G02-C4-D24
DS-G02-C5S-A110-10,DS-G02-C6-D24,DS-G02-C9-A110-10 ,DS-G03-B2-D24,DS-G03-C2-D24-20
DS-G03-C4-D24-20,DS-G03-C6-D24,DS-G03-C6-D24-20
DSPG-01-C-D24-10
DSY-G06-C3-ET-A110-10
EFBG-03-125-C,EFBG-03-160-C,EFBG-03-80P
FCG-02-30-N-10
HCG-06-A2-P-10 ,HCG-06-B4
LS-G03-C2-D24
MBA-01-C-10,MBA-01-H-10,MBA-03-B-10,MBA-03-H-10
MBB-01-C-10,MBB-01-H-10,MBB-03-B-10,MBB-03-H-10
MBP-01-C-10,MBP-01-H-10,MBP-03-B-10,MBP-03-H-10
MFW-01-Y-10
MHP-01-B-10,MHP-01-C-10,MHP-01-H-10,MHP-03-B-10,MHP-03-C-10,MHP-03-H10
MPA-01,MPA-03,MPA-06
MPB-01,MPB-03,MPB-06
MPW-01,MPW-03,MPW-06
MSW-01-X-10 ,MSW-01-Y-10
Q1-10B,Q1-10BG ,QI-10B ,QI-10BG
RCG-03-B-10,RCG-03-C-10,RCG-03-H-10,RCG-06-B-10,RCG-06-C-10,RCG-06-H-10
S-BSG-03-2B3A-A220-N-L-10,S-BSG-03-2B3A-A220-N-R-10,S-BSG-03-2B3B-A220-N-L-10
S-BSG-03-2B3B-A220-N-R-10,S-BSG-03-2B3B-DC24-N-L,S-BSG-06-2B3A-D24-N-L-10
S-BSG-06-2B3A-D24-N-R-10,S-BSG-06-2B3B-D24-N-L-10,S-BSG-06-2B3B-D24-N-R-10
SL10GA1 ,SL10GA2 ,SL10GA3
SRCG-03-10 ,SRCG-06-10
SV10GA1 ,SV10GA2 ,SV10GA3
Z2FS10-20S2,Z2FS6-30,Z2FS6-30/S2,Z2FS6-30S2
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